Page 63 - 水利学报2021年第52卷第1期
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离心加速度×g
图 13 沉降变形与离心加速度的关系
换填场地自重湿陷量随深度变化情况如图 12 所示,由图 12 可知,轻量土换填 1.5 m 场地的湿陷
变形随深度增加整体呈减小的趋势变化。场地 6 m 以上深度,自重湿陷量较大,且随着深度增加,自
重湿陷量稍有增大,6 m 以下深度,随着深度增加,自重湿陷量呈线性减小。轻量土换填 1.5 m 模型
在 50g 离心加速时的湿陷变形均值为 9.72 mm,按相似律换算,可得经换填 1.5 m,场地的自重湿陷量
为 486.00 mm。
4.4 基于轻量土减重换填的离心模型试验方法论证
(1)轻量土减重换填效果论证。将原状样模型与轻量土换 1.5 m 模型在各级离心加速度下沉降变
形情况绘图 13,由图 13 可见,①轻量土换填 1.5 m 模型比原状样模型的压缩变形小 0.32 mm,因为轻
量土换填减小了上覆压力,使压缩变形量略有减小;②浸水饱和后,50g 离心加速度下,轻量土换填
1.5 m 模型比原状样模型的湿陷变形小 2.91 mm,说明轻量土减重换填可以减小场地的自重湿陷量,
该方法对减小黄土场地的自重湿陷性有效。同时,由于本场地为 IV 级自重湿陷性场地,湿陷性强
烈,换填法不能完全消除湿陷性;当场地自重湿陷等级为Ⅱ级,且湿陷土层分布在上部,本方法将
可以消除道路场地的自重湿陷性,下一步我们将对本方法的适用范围开展研究。
表 9 换填与不换填两种情况的湿陷变形量对比
离心模型结果(50g) 实际路基
类型
压缩变形/mm 浸水沉降变形/mm 湿陷变形/mm 湿陷变形/mm
原状样模型 2.83 15.46 12.63 631.53
轻量土换填 1.5m 模型 2.51 12.23 9.72 486.00
减小比例/% 11.31 20.89 23.04 23.04
表 10 两种方法得到的换填后路基自重湿陷量的减小比例对比
方法 类型 道路场地自重湿陷量/mm 换填后减小湿陷量比例/%
原状样模型 631.53
离心模型试验 23.04
轻量土换填 1.5m 模型 486.00
室内湿陷试验 400.23
室内试验及计算 22.73
轻量土换填 1.5m 计算 309.24
(2)离心模型试验方案验证。换填与不换填两种情况的湿陷变形量对比见表 9,室内试验计算和
离心模型试验得到的换填前后湿陷量对比见表 10。由表 9、10 可知,室内试验得到道路场地的自重
湿陷量为 400.23 mm,通过减重换填计算可知,用密度为 1.114 g/cm 的轻量土换填 1.5 m 原状土层
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后,道路场地自重湿陷量减小至 309.24 mm,减小了 22.73%;离心模型试验得到的原道路场地自重湿
陷量为 631.53 mm,用密度为 1.114 g/cm 的轻量土换填 1.5 m 道路场地的自重湿陷量为 486.00 mm,减
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小了 23.04%。离心模型试验与室内试验换填计算结果相近。证明轻量土换填可以有效减小路基的自
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