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图 9 长洲枢纽汛期长系列模拟结果发电量过程曲线
长系列模拟结果统计如表 2所示。与常规方案相比,虽然动态控制方案的多年平均总弃水量增加
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0.28亿m ,水资源利用率下降 0.04%(可忽略不计),但多年平均发电水头从常规方案的 8.87m,提高
到 9.48m,增幅达到 6.88%,耗水率下降了 8.04%,汛期总发电量增加 1.37亿kW·h,增幅 8.75%,占
长洲枢纽设计年发电量的 4.52%。分期控制在一定程度上也可以提升长洲枢纽运行效益、减少弃水,
但提升幅度较动态控制方案小。结果表明:对于低水头大型水利枢纽而言,汛期水位动态控制方案可
以有效提高汛期发电水头、降低发电耗水率、显著增加发电效益。
表 2 汛期多年平均指标方案对比
总来水量 总弃水量 水资源利 平均发电 总发电量? 耗水率?
方案
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?亿m 3 ?亿m 3 用率?% 水头?m (亿kW·h) (m ?(kW·h))
动态控制 1428.57 678.71 55.25 9.48 17.03 44.04
分期控制 1428.57 678.38 55.26 9.14 16.22 46.26
常规控制 1428.57 678.43 55.27 8.87 15.66 47.89
与常规方案相比,动态控制方案、分期控制方案分别可为电站增加汛期发电效益 4932万元?a和
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2016万元?a。动态控制方案为西江干流增加了 1.72亿m 的有效蓄水量,提高了航运水位,按 2021年
我国火电厂供电标准煤耗为 302.5g?(kW·h)估算,平均每年可减少 4144万t标准煤消耗,对支撑国家
“双碳” 战略有着重要意义,综合效益显著。所提出的控制方案及相关技术,部分已应用于长洲枢纽
近年来的汛末蓄水方案编制,取得了显著效益 [22] 。
4 结论
本文从水库防洪与发电联合优化调度角度出发,围绕解决低水头大型水利枢纽防洪与发电调度过
程中存在库区上游淹没制约、下游尾水顶托导致机组出力受限、考虑机组振动区规避要求下的出力最
优分配等具体技术问题,研究建立了防洪与发电多目标联合优化调度模型,以基于预报预泄的防洪调
度模拟为主线,采用迭代方法求解下游尾水顶托下的调洪演算问题,提出了基于淹没临界控制线简化
判别方法和基于最小耗水率的发电流量逐次分配优化求解方法,避免了河道型水库调洪演算过程推算
水面线和判断淹没情况的复杂过程,解决了考虑机组振动规避下的机组出力分配优化问题。研究结果
表明,在保证防洪安全的前提下,适当提高低水头大型水利枢纽汛期运行水位,增加了电站发电水头
和有效蓄水量,可以获得显著的综合效益。研究成果可以为平原地区河道型水库及主要河道干流防洪
工程的防洪与发电联合优化调度提供方法借鉴。
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